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AF7000 流动电流仪在监测混凝剂投加工况中的应用

2018-03-28,星期三

1. 背景介绍
   美国中西部某饮用水水厂,处理水量约为 15~35MGD(约为 6~13 万立方米/天),以地表的水库水作为水源水。 该水库水的主要来源是落基山脉融化的雪水,水质非常好,并且稳定,但是在暴雨和风暴天气中会收到很大的影响。
    该厂使用传统的饮用水工艺,混凝——沉淀——双层碳滤——消毒。混凝剂主要以氯化铁为主。工厂希望能够通过评估流动电流技术来监控和确认混凝剂的投加
    哈希 AF7000 流动电流仪(SCM)被安装在混凝剂投加后的快速混合器出水口,其流动电流值被传输到工厂的 SCADA 系统,用来进行监控。如果混凝剂的投加量比较理想,其数值应该在零值附近。如果出现了较大的负值,说明混凝剂投加量不足。如果为较大的正值,说明混凝剂投加过多。另外,源水水质波动以及 pH 值的变化,也能够影响SCM 数值的变化和正负。

2. 应用情况
    主要仪器: AF7000 流动电流仪,见图 1。

    AF7000 流动电流仪在监测混凝剂投加工况中的应用

图1 AF7000 流动电流仪

   AF7000 流动电流仪被安装在工厂中监测混凝剂的投加情况,以下选取一个工厂事件进行说明。
    如图 2 所示,在晚上接近 7 点时,发现 pH 值突然跃升,并且SCM值出现明显下降。SCM出现较大的负值,说明目前水厂的混凝剂投加量不足。该现象表明厂区工艺出现问题。值班操作人员在发现 SCM 数据不正常后,立即开展了问题排查工作。 结果,他们发现其中一个混凝剂的加药泵虹吸管露出水面,加药泵的加药量受到影响。一旦确定问题之后,操作人员迅速将故障排除,加药量恢复至正常水平。

AF7000 流动电流仪在监测混凝剂投加工况中的应用

图 2 现场监测数据

    同时,从图 2 也能看出,由于加药泵的故障,3 个小时之后,沉后水的浊度有大幅度的增加(约 60%)。这也是加药泵故障的一个反应,但是如果要依靠沉后水浊度值来判断工艺问题,其时效性远不如使用流动电流仪迅速有效,其峰值和变化幅度也不如流动电流仪的突变来的更加明显。
    流动电流仪作为厂区工艺监测的早期预警,远比由于工艺参数变化引起的沉后水或滤后水浊度变化更加快速。并且由于其数值更加敏感,更容易在早期察觉出工艺参数的微量变化,为故障排查以及工艺调整赢得宝贵时间。

3. 总结

   在自来水厂中,使用 AF7000 流动电流仪能够非常快速、简便的发现混凝沉淀工艺中的工艺问题。
   通过烧杯试验,确定理想的混凝沉淀工况,AF7000 能够非常简单的通过设定零点来确定理想工艺条件。一旦数值出现大幅度的相对零值的偏移,则说明工况条件已经改变。如果出现了较大的负值,说明混凝剂投加量不足。如果为较大的正值, 说明混凝剂投加过多。










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